范怡1邹振东1李瑞利1吴晓芳1邱国玉1,†中村一彦2高健2
1.深圳市太阳能与风能海水淡化关键技术工程实验室, 北京大学深圳研究生院环境与能源学院,深圳 518055; 2.深圳市大井和环保科技有限公司, 深圳 518000; †通信作者, E-mail: qiugy@pkusz.edu.cn
摘要设计并改进减压脱水干燥装置, 改善金属加工过程中产生的大量切削液废水的处理与回收工艺, 以期达到污水零排放和资源化的目标。实验结果表明, 减压脱水干燥装置对废水中总悬浮物的平均去除率超过99.38%, 对油脂类(n-HEX)、BOD5、CODMn、总氮、总磷、铜和锌的平均去除率分别为 99.07%, 96.67%, 98.64%, 81.28%, 99.33%, 98.69%和 99.79%。另外, 结合臭氧处理可以进一步提高对有机污染物的去除率。与其他处理方法相比, 本装置在处理污水的过程中气味小, 噪音少, 不需要添加大量化学药剂, 占地面积小, 成本较低, 适合大批量地处理高浓度切削液废水。
关键词减压脱水干燥装置; 切削液废水; 废水处理; 回收利用
现代社会各种产业蓬勃发展, 在为人们提供便利的同时, 石油化工、机械制造、冶金工业、制药业、餐营业等行业产生大量含油废水[1],其中, 切削油废液是金属加工行业中排放体积最大的含油废水[2]。切削液的优良性能对于提高切削加工的质量和效率, 以及减少磨损有明显的效果[3–4]。切削液主要有水基和油基两类[5–6], 其中水基切削液的使用量超过切削液总量的75%[7–8]。因此, 本研究以水基切削液为主要研究对象。
排放未经处理的切削液废水会对环境和人体产生许多危害[3,7,9]。首先, 由于切削液废水中含各种难降解的添加剂及油类物质, 如果不进行有效的处理就排入水体, 废水中的油会漂浮在水面, 阻挡水体与空气间氧气的交换, 最终水中的动植物会因为缺氧而无法正常生存, 甚至死亡, 水体也会变质发臭。其次, 矿物油组分的降解性较差, 会长期滞留于排放环境的水体与土壤中, 从而对自然环境及周边生物造成长期的影响。此外, 切削液中的一些添加剂在分解或者重组的过程中会产生一些毒性较大的副产物, 比如多氯联苯和多环芳烃等, 它们被水生生物吸收和富集之后可能导致生物畸变, 并通过食物链进入人体和其他生物体[7,10]。
目前切削液废水的常用处理方法有气浮法、絮凝/沉淀、吸附法、电絮凝、高级氧化和膜分离法等[11], 这些工艺在实际应用中各有优劣。气浮法的处理量较大, 效率较高且周期短, 但是占地面积大,耗能高[12–14]。絮凝/沉淀工艺的成本较低, 但在处理过程中容易产生大量淤泥, 从而引发二次污染。学者们试图利用微生物絮凝剂解决二次污染问题, 但原材料的高成本限制了其发展速度[15]。吸附法操作相对简单, 成本低, 体积小, 处理效果好, 但目前吸附剂的再生比较困难[16], 且一般不适于处理高浓度废水[17]。电凝法的优势在于设备简单, 操作方便, 在短水力停留时间条件下也可以达到较好的除油效果, 但耗电高, 阳极金属的消耗量大, 并且会产生大量淤泥[18]; 膜过滤法是近年来引起广泛关注的一种水处理技术, 处理效果很好, 但需要对废水进行预处理, 成本高, 且膜污染的问题尚无很好的解决方法[6,19–20]。
为了解决切削液废水有效处理的问题, 学者们提出一些新的处理工艺, 或者对旧工艺进行改进。Feng 等[21]在不添加化学药剂的条件下, 利用冻融法处理切削液废水, 可以从1m3废水中回收3.7kg的脂肪, 且能耗较低。钟登杰[22]利用电化学转盘处理切削液废水, 与传统的电解法相比, 该方法在降低含油量方面具有优势。关于膜污染问题, Al2O3-PVDF 纳米复合材料[23]或电场[24]与膜的配合起到一定成效。随着组合工艺研究的增多, 在切削液废水处理方面也有新的进展和突破。李延珍[15]采用破乳–混凝–氧化–吸附联合法, 对切削液废水进行处理, COD的去除率达到92.2%。严松[25]将中性催化氧化技术与破乳工艺联用来处理铝材切削液废水, 与传统的Fenton氧化技术相比, 酸碱调节过程得到简化, 药剂成本节省85.7%, 污泥量减少80%。
目前的废水处理成本高, 占地面积大, 设施复杂, 因此, 开发实用高效的废水处理装置很有必要。本文主要研究减压脱水干燥装置对切削液废水中不同污染物的去除效能, 为该装置的工业化应用和推广提供依据。
实验使用的主体设备是深圳大井和环保科技有限公司生产的减压脱水干燥装置(Take-Gen15 型), 系统流程见图 1。该装置主要由蒸馏槽、冷凝器、真空泵、搅拌器和搅拌电机等组成, 还有其他配套设备, 包括锅炉、空压机、冷却塔和电源等。主体装置占地面积约 1m2, 尺寸为1050mm × 850mm ×1900 mm, 污水处理量为15 L/h。
图1 减压脱水干燥系统流程示意图[26]
Fig. 1 Process flow diagram of decompression-dehydration-drying system[26]
减压脱水干燥装置的工作原理是水的沸点随着气压的降低而下降, 因此在较低的温度下就可以使得污水沸腾。蒸馏槽是该设备的核心, 为双层圆筒结构。由锅炉提供的蒸汽进入外层圆筒, 加热内层筒壁, 为内层蒸馏罐的废水提供热源, 保持内部受热均匀, 蒸汽放热后回到水箱。利用真空泵降低内层蒸馏罐的气压, 真空压力为–80 ~ –95kPa, 废水中的水分在40℃左右就能蒸发为水蒸气, 水蒸气进入冷凝器后凝结为可回收的洁净水。内层蒸馏罐中有一个搅拌器, 在加热过程中持续搅拌废水, 让其充分蒸发。水分蒸馏结束后, 原废水中的各类污染物以固体的形式从残渣排出口排出, 排出的固态残渣进行处理后可以回收再利用。
实验使用的 22 个切削油废液水样全部来自某工厂。将废水取回实验室后, 进行水样的常规分析, 测试指标有pH、化学需氧量(CODMn)、五日生化需氧量(BOD5)、悬浮物(SS)、油脂类(n-HEX)、动植物油、矿物油、总氮(TN)和总磷(TP)。各水样处理前的水质状况见表1。
1.4.1 设备运行参数
装置的处理量是每小时15L, 废水在处理前都会进经过称重, 取14.5~15.0 kg。启动设备, 打开真空泵(真空度大于–85.0kPa)后, 利用气压差即可进样。该装置设有蒸汽自动阀门, 进样之后在PLC(可编程逻辑控制器)程序控制下对废水进行加热和搅拌。如果有气泡发生, 则投入消泡剂; 反之则正常运行。处理过程持续1小时, 在此过程中实现废水中水分的蒸发和再凝结。冷凝器入口温度为32℃, 出口温度为 37℃, 回收水每2分钟从装置排出一次。在运行过程中, 需要蒸汽压力大于 0.04 MPa, 蒸馏温度为60±5℃, 蒸汽消耗量为 15kg/h。蒸发处理结束后, 分别收取回收水和残渣, 然后清洗蒸馏槽。
表1 处理前切削液废水的主要水质参数
Table 1 Water quality and concentration of cutting fluid wastewater before treatment
切削液废水pHCODMn/(mg·L–1)BOD/(mg·L–1)SS/(mg·L–1)n-HEX/(mg·L–1)动植物油/(mg·L–1)矿物油/(mg·L–1)TN/(mg·L–1)TP/(mg·L–1) F17.440306480141019100———2)— F28.632600857003320140000———— F38.7397004400023016900———— F48.979800321002460526000———— F510.111500126003270138000———— F67.747101980021028000766020300—— F79.062901180065014700———— F89.835100750002110416000———— F99.197200876001730155000———— F108.71050019900111043400———— F119.6718048605210200———— F127.36490822079038300———— F138.211300742001930672000——19045.0 F146.71180102030015600———— F155.628504360358021800——4243.0 F166.84390182019046700592040800—— F178.9170006280019028900085000204000140023.0 F189.24960184017017900——681.6 F198.81120032100260552001340041800119011.0 F2010.9952056200860179000——190260.0 F216.5500026600900248000——15032.0 F228.21130066401802000————
说明: F1~F22分别表示22家工厂排放的切削液废水, “—”表示该参数浓度未超过检测限或未测定。
1.4.2 水质测试方法
处理前的废水和处理后的回收水水质测试方法如下: 参照日本国家标准测试方法(JIS K0400-12-10-2000, 日本国家标准)进行pH测定, n-HEX 的测定基于JIS K 0102:2013 工厂排水实验方法的动植物油抽出分析法, CODMn采用重铬酸钾法(JIS K0400-20-10-1999, 日本国家标准)测定, BOD5采用稀释和培植法(JIS K0400-21-10-1999, 日本国家标准)测定, Cu 和 Zn 采用火焰原子吸收光谱法(JIS K0400-52-20-1998, 日本国家标准)测定。
在22个水样中, 有4个水样(F14, F15, F16和F21)呈酸性, 其余水样均呈碱性。废水的总悬浮物含量从几十 mg/L 到几千 mg/L 不等, 最高达 3320 mg/L, 但经过处理后, 所有水样的总悬浮物浓度均低于 2mg/L, 平均去除率超过99.38%, 远低于国家一级排放标准(城镇二级污水处理厂的一级排放标准为 20mg/L; 除采矿和选矿等工业外, 其他排污单位的一级排放标准为70 mg/L)。
水基切削液废水中含有较多的有机污染物, 处理此类废水通常需要预处理, 然后进行生物处理, 因此处理成本较高[27]。测试结果显示, 实验所用的22 个原水水样的油脂含量均较高, 其中n-HEX含量在 10000 mg/L 以下的有 1 个, 在 10000~100000 mg/L 范围内的有 12 个, 超过 100000mg/L 的有 9个, 平均去除率高达 99.27%。图 2 中第一个水样经处理后油脂含量低于 100 mg/L, 但由于原水油脂浓度低, 故与其他水样相比去除率较低。该装置对高浓度废水的处理效果很好, 出水 n-HEX 浓度显著降低, 含量超过 10000mg/L 的废水的 n-HEX 去除 率均超过 99.45%。原水 n-HEX 浓度超过 150000 mg/L 的切削油废液经过处理后, 浓度均未超过3300mg/L。该装置对动植物油和矿物油的处理也没有明显的差别, 平均去除率分别为 98.68%和99.39% (图3)。
水样编号按照原水浓度重新排序, 下同
图2 装置对切削油废水中n-HEX的去除效果
Fig. 2 Removal efficiency of n-HEX of cutting fluid wastewater by the system
图3 装置对切削油废水中动植物油和矿物油的去除效果
Fig. 3 Removal efficiency of animal and vegetable oil and mineral oil of cutting fluid wastewater by the system
高浓度BOD5和CODMn是处理切削油废液的重点, 也是难点。废水经过装置处理后, 可以看到BOD5和 CODMn的去除率较高。如图 4 所示, 除F4, F7 和 F14 这3个水样外, 减压蒸馏设备对 BOD5的去除率保持在 95.00%以上, BOD5超过 40000mg/L的切削液废水的 BOD5去除率均超过 98.00%; BOD5浓度超过 70000 mg/L的废水通过减压蒸馏设备后, BOD5可降至 1500mg/L 以下。如图 5 所示, 除水样 F4 外, 其他 CODMn浓度超过 11000 mg/L的切削液废水样品的 CODMn去除率均超过 99.00%; CODMn浓度高达 97200mg/L的切削液废水在经过装置处理后, 回收水中 CODMn浓度仅为 610mg/L。该设备对废水 BOD5和 CODMn的平均去除率分别为96.67%和 98.64%。虽然部分有机污染严重的水样经过装置的一次处理后不能全部达到《污水综合排放标准GB8978—1996》的要求(BOD5最高允许排放浓度的一、二、三级标准分别为20,30和300mg/L, CODMn最高允许排放浓度的一、二、三级标准分别为100, 150和500 mg/L), 但将回收水再次处理或结合其他工艺, 可基本上达到标准。有学者利用流化床等生物处理方法进行实验, 进水COD 浓度低于4000mg/L 时, 去除率为 60%~90%[28–29]。相比之下, 减压脱水干燥装置的处理效率明显更佳。
切削液废水有时含少量重金属。实验结果表明, 减压脱水干燥装置可以有效地降低废水重金属的含量, 其中Cu2+和Zn2+的平均去除率分别达到98.69%和99.79%(表 2)。与油脂类的规律相似, 废水的重金属离子浓度越高, 去除率越高。处理后Cu2+和 Zn2+浓度均低于 0.2mg/L, 符合国家一级标准(Cu2+和Zn2+的最高允许排放浓度一级标准为0.5和2.0mg/L)。由于本文的实验对象是切削液废水, 所以金属离子的含量较低。如果用该装置处理金属含量较高的废水(如电镀废水等), 对蒸馏后的残渣做进一步处理, 就可以实现重金属资源的回收利用, 做到污水的零排放。
图4 装置对切削油废水BOD5的去除效果
Fig. 4 Removal efficiency of BOD5of cutting fluid wastewater by the system
图5 装置对切削油废水CODMn的去除效果
Fig. 5 Removal efficiency of CODMnof cutting fluid wastewater by the system
表2 装置对切削油废水重金属离子的去除效果
Table 2 Removal efficiency of heavy metal of cutting fluid wastewater by the system
水样编号Cu2+Zn2+ 原水/(mg·L–1)回收水/(mg·L–1)去除率/%原水/(mg·L–1)回收水/(mg·L–1)去除率/% F130.41<0.01>97.5612.000.0399.75 F201.700.0199.4114.00<0.01>99.93 F211.10<0.01>99.099.600.0399.69
从图 6 和 7 可以看出, 该设备对废水中总氮和总磷的平均去除率分别为81.28%和99.33%。废水的总氮和总磷初始浓度越高, 去除效果越好。处理后总磷浓度均低于 0.12mg/L, 符合国家三级标准(总磷的最高允许排放浓度一级标准为0.1 mg/L, 三级标准为 0.3mg/L), 除水样 F20 外, 均达到一级标准。由此可见, 减压脱水干燥装置在高效去除污水有机污染物的同时, 也可以高效地处理无机污染物, 显著地提高出水的水质。
臭氧是一种强氧化剂, 经常用于水体的消毒、杀菌、脱色和除臭等, 普遍地用于饮用水处理等方面[30]。本实验随机选取 6 份水样, 经过装置处理后再进行臭氧处理, 结果见表 3。经过装置处理后CODMn浓度较低, 所以臭氧处理对其浓度的影响不明显。对于BOD5和n-HEX, 臭氧处理后F16, F17, F19, F20和F21这5个水样 BOD5的去除率得到提高, F16, F18, F20 和 F21 的 BOD5浓度达到排放标准, F15, F16, F19, F20和F21这5个水样 n-HEX的去除率升至 99.90%以上。此外, 实验结果显示臭氧处理对总磷、总氮和重金属浓度几乎没有影响。结合臭氧处理技术, 减压脱水干燥装置对有机污染物的处理效果得到进一步提升。
图6 装置对切削油废水总氮的去除效果
Fig. 6 Removal efficiency of total nitrogen of cutting fluid wastewater by the system
图7 装置对切削油废水总磷的去除效果
Fig. 7 Removal efficiency of total phosphorus of cutting fluid wastewater by the system
表3 装置与臭氧组合工艺对切削油废水的处理效果
Table 3 Removal efficiency of cutting fluid wastewater by the system with O3
减压脱水干燥装置的运行主要消耗蒸汽和电, 其中蒸汽的消耗量较大, 而对电量的消耗相对较低。每处理 1 吨废水, 约需要蒸汽 1000kg, 耗电量为20kWh。若按照蒸汽的价格 0.2 元/kg, 电价0.7 元/kWh来计算, 本装置的运行成本为214元/吨。如果工厂在运行过程中有可以循环利用的蒸汽, 那么装置处理废水的成本仅为电费, 成本将大大降低。用同样的计算方法来衡量传统反应釜[31]、单效蒸发器和多效蒸发器[32]的成本, 分别为300, 220和150元/吨, 因此, 与传统反应釜和单效蒸发器相比, 本装置能耗低, 成本低。虽然多效蒸发器的单位运行成本比减压脱水干燥装置低, 但是占地面积大, 难以维护, 操作要求高, 且使用年限仅为3~5年。由于减压蒸馏干燥装置内置搅拌器, 可以设置自行进行内部清洗, 不易结垢, 且使用年限较长。另外, 本装置处理后产生的残渣含水量非常低, 约为5%左右, 如果再进行后续处理, 可以对残渣中的重金属等资源回收利用, 做到污水的零排放。
本文基于水的沸点随着气压降低而下降的原理, 设计并改进了减压脱水干燥装置, 可以通过降低蒸馏罐气压, 使得废水中的水分在40℃左右就能蒸发为水蒸气, 进入冷凝器后凝结为可回收的洁净水, 而原废水中的各类污染物以固体的形式排出, 经处理后可以回收再利用。利用该装置处理 22 个切削油废液水样,得到以下结论。
1)所有水样的总悬浮物浓度均低于2 mg/L, 平均去除率超过99.00%, 达到国家一级排放标准。
2)实验结果表明, 减压脱水干燥装置对切削液废水中的有机污染物有非常好的去除效果, n-HEX、BOD5以及CODMn的平均去除率分别为99.07%, 96.67%和98.64%; 动植物油和矿物油的去除率均高于99.00%。废水有机污染物浓度越高, 去除率越高, 说明该装置非常适合处理高浓度废水。
3)该装置对总氮、总磷、Cu2+和 Zn2+的平均去除率分别为81.28%, 99.33%, 98.69%和99.79%。
4)该装置与臭氧处理工艺相结合, 可以进一步降低切削液废水回收水的有机污染物浓度。
5)该装置每处理 1 吨水, 需要的蒸汽量约为1000 kg, 耗电量为 20 kWh, 比传统反应釜和单效蒸发器的能耗低, 成本低。
该装置突出的优势是可以处理难以用生物/生化及絮凝等方式处理的高浓度废液, 一些废液经过处理后可直接回用, 不能达到回用标准的可以进行后续处理, 以满足使用需求。考虑到水质稳定的问题, 一般不建议直接回用, 可经过传统的生物/生化处理及絮凝等方式处理, 进入超滤或反渗透系统, 再回到生产线, 作为生产用水、冷却水等, 即减压脱水干燥装置处理可作为中水回用的前处理环节。深圳市一些企业在处理工厂产生的切削液废水时, 将减压脱水干燥装置的回收水先送至调节池, 然后经过氧化槽、二沉池、紫外杀菌、过滤器等进入反渗透装置, 最后送至车间回到生产线。也有企业在处理切削液废水时, 经过减压蒸馏处理后, 将回收水直接用于稀释切削液。总的来说, 与其他处理方法相比, 减压蒸馏设备处理含油废水不需要添加大量化学药剂, 无需前处理, 且操作简单, 处理效果佳, 成本较低, 占地少, 特别适合大批量地处理高浓度切削液废水。
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Treatment and Reuse of Highly Concentrated Cutting Fluid Wastewater by Decompression-Dehydration-Drying System
FAN Yi1, ZOU Zhendong1, LI Ruili1, WU Xiaofang1, QIU Guoyu1,†, NAKAMURA Kazuhiko2, GAO Jian2
1. Shenzhen Engineering Laboratory for Water Desalination with Renewable Energy, School of Environment and Energy, Peking University Shenzhen Graduate School, Shenzhen 518055; 2. Shenzhen DAIWA Environment Technology Co., Ltd, Shenzhen 518000; † Corresponding author, E-mail: qiugy@pkusz.edu.cn
AbstractA decompression-dehydration-drying system was designed and improved to deal with cutting fluid wastewater produced during metal processing. The results show that the removal rate of total suspended solids is more than 99.38%, and the average removal rates of n-HEX, BOD5, CODMn, total nitrogen, total phosphorus, copper and zinc are 99.07%, 96.67%, 98.64%, 81.28%, 99.33%, 98.69% and 99.79% respectively. Combined with ozone treatment it can furtherimprove the removal rate of organic pollutants. Compared with other treatment methods, during the process of sewage treatment, the proposed system produces very little smell and noises, and do not need a large number of chemical agents, and has a small footprint and low cost. It is especially fit for the treatment of highly concentrated cutting fluid wastewater.
Key wordsdecompression-dehydration-drying system; cutting fluid wastewater; wastewater treatment; recycle
中图分类号X785
doi:10.13209/j.0479-8023.2018.069
深圳市战略新兴产业发展专项基金(JSGG20150813172407669)资助
收稿日期:2017–11–03;
修回日期:2017–12–21;
网络出版日期:2018–10–22